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浅析反渗透化学清洗的实践作用

概述   反渗透作为膜过滤技术在火力发电厂的水处理应用中已越发普遍,从用于离子交换的预脱盐到全膜水处理的一部分,它解决了单一离子交换设备存在的设备台数多、投资费用高、大量使用酸、碱而造成的环境污染等一系列问题。 1 我厂反渗透设备运行状况   我厂发电一分场作为东北地区最早使用反渗透进行预脱盐的单位,自1996年至2011年已有15年的运行和维护经验,从反渗透膜的使用年限看运行维护水平。从RO实际运行状况看:两套RO自1996年10月投运,第一次换膜时间均为2004年5月,膜使用年限为七年半,到2011年6月,#1RO状况良好,总压差未超过0.35MPa,而#2RO2011年4月压差升高,清洗后效果不明显,等待换膜。在脱盐率和回收率基本能保证要求的情况下,都达到了理论使用年限。本文重点从化学清洗方面进行总结和分析。   我厂水处理系统由预处理系统、反渗透预脱盐系统和离子交换除盐系统三大部分组成,其工艺流程如下:地下水→生水泵→生水加热器→高效纤维过滤器→5U保安过滤器→高压泵→反渗透(2×52m3/h)→渗透水箱→渗透泵→逆流再生阳离子交换器→除碳器→中间水箱→中间水泵→阴浮动床→除盐水箱→除盐水泵→主厂房。   我厂使用的反渗透设备,系引进美国陶氏公司生产的复合膜。#1、2 RO出力分别为50m3/h,总出力为100t/h,脱盐率为90%,回收率为75%。每套反渗透设备由54根膜元件组成,均采用一级二段6-3方式排列布置,即一段由36根膜元件组成6个膜组件,二段由18根膜元件组成3个膜组件。 2 反渗透清洗情况及效果   反渗透设备自96年10月投运以来,由于使用地下水,加之运行过程对高效过滤器和对保安过滤器进行严格的监督检查、清洗和更换滤芯,并坚持每年对反渗透设备进行清洗,运行状况一直良好。2004年5月换膜后脱盐率97%左右,系统压差0.3MPa,产水流量50m3/h。自2006年4月份,反渗透逐步出现异常现象,产水流量约下降10%左右,脱盐率下降至91%左右。对不同于以往的情况进行了详细的分析,发现反渗透设备存在以下几方面问题: 2.1 产品水流量达不到设计要求   反渗透设备单套原设计产品水流量为50 m3/h,目前实际上只有40-45 m3/h。 2.2 脱盐率普遍降低   反渗透系统原设计脱盐率为97%以上,目前实际上只有92%左右。 2.3 各段压差明显增高   正常运行系统压差在0.3MPa左右,而目前压差最高达0.5MPa左右。 2.4 加药系统存在问题   由于自动加药系统一直未投入运行,对于母管制并联运行的两套反渗透设备,单靠人工调节加药量很难控制,长期运行中加药量的不稳定,导致反渗透膜结垢,并呈加速趋势。 3 产生原因分析 3.1 阻垢剂加入量不够 2005年8月份更换为新型阻垢剂FLOCON-260。由于FLOCON-260无化验方法,对于水处理母管制并联运行的反渗透设备,单靠人工调节加药量很难控制,阻垢剂的使用控制不当,使得反渗透进水中的加药量极不稳定,没有真正起到阻垢作用,导致反渗透膜结垢,并呈加速趋势。   盐水经过反渗透后,水中95%以上的含盐量被阻挡在浓水中,导致浓水含盐量上升(水的回收率在75%时,浓水中含盐量增加至进水4倍),盐类的这种浓缩是反渗透装置结垢的主要原因。这些物质中最常见的为碳酸钙垢、硫酸钙垢、金属氧化物垢、硅沉积物及有机或无机沉积物。由于污染物的污染速度与给水条件、运行方式等因素有关,因此应该控制产品水的回收率,使浓水流量维持在难溶盐类不会析出的状况下,既避免其离子积超过浓度积,同时要严格按照导则要求在发生污染时应及时的进行清洗,否则污染将会在相对较短的时间内使膜元件的性能遭到严重的破坏。 3.2 反渗透运行监督部分误差大   反渗透系统中的有关表计如压力表、流量表、电导表等损坏较多,现存表计误差大,无法保证正常监督反渗透设备的运行情况。 3.3 反渗透进水温度无法保证   众所周知反渗透膜有适宜的水温要求,适当地提高水温有利于降低水的黏度,增加膜的透过速度。由于加热器使用年限较长,铜管漏泄停运情况时有发生,针对此情况对生水加热器进行了全面的改造,并且增加了二次加热系统,提高了生水的加热效果,改善了反渗透的运行工况。 4 清洗方案的确定   膜的污染是一个渐变过程,所以应在早期采取措施,消除污染物,避免损坏膜元件或降低其性能。根据反渗透设计导则的要求,结合反渗透投运以来的各种情况运行、清洗的经验,为了进一步检查、验证系统结垢情况和制定符合实际的清洗方案,对反渗透系统进行检查、取样,结果如下: RO一段压力容器进口侧第一膜元件端面有许多橡胶垫碎片等杂物。 RO二段压力容器进口侧内壁附着有一层外观为浅黄白色疏松状的垢类,根据分析可初步判断,系统内所结垢类的主要成分为硫酸钙。并且通过对一段压力容器进口侧机械杂质的清理,使一段压差有所下降。   反渗透系统的清洗是一项严谨的技术工作,清洗中稍有不慎,将会对反渗透膜造成不可弥补的损伤。因此,清洗前首先应根据系统存在的问题制订严格、科学的清洗方案,其次要严格控制清洗过程的每一个步骤,同时应严密监视清洗过程中出现的不同情况,灵活机动的调整监督手段,最终达到清洗污垢、保护设备的目的。5 清洗过程   清理机械杂质,将一段压力容器进水端的端板打开,清理每根膜元件端头上的机械杂质。   根据清洗配方配制酸洗、碱洗、杀菌等清洗药液:启动清洗水泵循环一小时以上,使其中的药液完全溶解,并达到所需要的浓度与温度。   水清洗:启动清洗水泵,将配置好的清洗液以低流速、低压力打至反渗透设备压力容器中并置换掉原有溶液。   循环:当系统内原有水质被置换掉,全部充满清洗药液时,即可将清洗药液全部回收至清洗箱中打循环,并维持恒定的压力和温度。如果膜元件污染严重,应在清洗初期几分钟内将药液排放掉,然后再进行循环清洗。   浸泡:通常浸泡一小时即可,对于污染严重的膜元件延长浸泡时间,最多可浸泡10~15个小时。在延长的浸泡时间内,为保持较高的温度,可继续加热并保持低速循环。   大流量冲洗:用泵在一定压力下大流量循环清洗液30—60分钟。   冲洗:用反渗透产品水或除盐水冲去系统中残存的清洗液。   清洗过程中应严格控制清洗液温度、PH值、压力等在要求范围内,不得任意超标。 6 清洗程序的规范化   配制清洗液时,应保证所用全部化学药品均是可溶的。在进入膜元件循环前药液应混合均匀。   清洗结束转入正常备用前,应先在低流量,低压力下将膜元件内的药液冲净,直至出水洁净。   在清洗循环中,清洗液温度不应超过40℃。   对于多段反渗透装置,即可分段清洗,也可串联清洗,具体清洗方式可根据膜污染情况确定。 7 清洗效果的评价   实际过程中可以把清洗前后RO运行各参数变化情况,输入反渗透“标准化运行管理软件”,进行反渗透系统清洗效果的评价。最直观的方法就是在相同的水温、流量和产品水回收率和入口水压力情况下,压差和脱盐率变化情况。反渗透系统运行状况的好坏,影响因素有进水水质成分、回收率、温度、压力、PH值及膜的运行时间等,这些因素综合构成了对反渗透膜性能的影响。   本次清洗使各种参数恢复正常,保证供给合格的除盐水。   在随后的几年里,我厂坚持对反渗透设备加强运行监督和定期清洗制度,反渗透设备运行一直很稳定,实践证明,只要按照要求对反渗透装置进行运行和维护,就能保证反渗透设备的出力和水质要求,就能保证膜寿命。   参考文献 [1]DL/T951—2005《火电厂反渗透水处理装置验收导则》中国电力出版社   作者简介 韩凤丽(1967-),女,内蒙古赤峰市,现职称:技师,学历:大专,研究方向:电厂化学水处理。 本文摘自中国论文网,原文地址:http://www.xzbu.com/2/view-4422556.htm 0 概述   反渗透作为膜过滤技术在火力发电厂的水处理应用中已越发普遍,从用于离子交换的预脱盐到全膜水处理的一部分,它解决了单一离子交换设备存在的设备台数多、投资费用高、大量使用酸、碱而造成的环境污染等一系列问题。 1 我厂反渗透设备运行状况   我厂发电一分场作为东北地区最早使用反渗透进行预脱盐的单位,自1996年至2011年已有15年的运行和维护经验,从反渗透膜的使用年限看运行维护水平。从RO实际运行状况看:两套RO自1996年10月投运,第一次换膜时间均为2004年5月,膜使用年限为七年半,到2011年6月,#1RO状况良好,总压差未超过0.35MPa,而#2RO2011年4月压差升高,清洗后效果不明显,等待换膜。在脱盐率和回收率基本能保证要求的情况下,都达到了理论使用年限。本文重点从化学清洗方面进行总结和分析。   我厂水处理系统由预处理系统、反渗透预脱盐系统和离子交换除盐系统三大部分组成,其工艺流程如下:地下水→生水泵→生水加热器→高效纤维过滤器→5U保安过滤器→高压泵→反渗透(2×52m3/h)→渗透水箱→渗透泵→逆流再生阳离子交换器→除碳器→中间水箱→中间水泵→阴浮动床→除盐水箱→除盐水泵→主厂房。   我厂使用的反渗透设备,系引进美国陶氏公司生产的复合膜。#1、2 RO出力分别为50m3/h,总出力为100t/h,脱盐率为90%,回收率为75%。每套反渗透设备由54根膜元件组成,均采用一级二段6-3方式排列布置,即一段由36根膜元件组成6个膜组件,二段由18根膜元件组成3个膜组件。 2 反渗透清洗情况及效果   反渗透设备自96年10月投运以来,由于使用地下水,加之运行过程对高效过滤器和对保安过滤器进行严格的监督检查、清洗和更换滤芯,并坚持每年对反渗透设备进行清洗,运行状况一直良好。2004年5月换膜后脱盐率97%左右,系统压差0.3MPa,产水流量50m3/h。自2006年4月份,反渗透逐步出现异常现象,产水流量约下降10%左右,脱盐率下降至91%左右。对不同于以往的情况进行了详细的分析,发现反渗透设备存在以下几方面问题: 2.1 产品水流量达不到设计要求   反渗透设备单套原设计产品水流量为50 m3/h,目前实际上只有40-45 m3/h。 2.2 脱盐率普遍降低   反渗透系统原设计脱盐率为97%以上,目前实际上只有92%左右。 2.3 各段压差明显增高   正常运行系统压差在0.3MPa左右,而目前压差最高达0.5MPa左右。 2.4 加药系统存在问题   由于自动加药系统一直未投入运行,对于母管制并联运行的两套反渗透设备,单靠人工调节加药量很难控制,长期运行中加药量的不稳定,导致反渗透膜结垢,并呈加速趋势。 3 产生原因分析 3.1 阻垢剂加入量不够 2005年8月份更换为新型阻垢剂FLOCON-260。由于FLOCON-260无化验方法,对于水处理母管制并联运行的反渗透设备,单靠人工调节加药量很难控制,阻垢剂的使用控制不当,使得反渗透进水中的加药量极不稳定,没有真正起到阻垢作用,导致反渗透膜结垢,并呈加速趋势。   盐水经过反渗透后,水中95%以上的含盐量被阻挡在浓水中,导致浓水含盐量上升(水的回收率在75%时,浓水中含盐量增加至进水4倍),盐类的这种浓缩是反渗透装置结垢的主要原因。这些物质中最常见的为碳酸钙垢、硫酸钙垢、金属氧化物垢、硅沉积物及有机或无机沉积物。由于污染物的污染速度与给水条件、运行方式等因素有关,因此应该控制产品水的回收率,使浓水流量维持在难溶盐类不会析出的状况下,既避免其离子积超过浓度积,同时要严格按照导则要求在发生污染时应及时的进行清洗,否则污染将会在相对较短的时间内使膜元件的性能遭到严重的破坏。 3.2 反渗透运行监督部分误差大   反渗透系统中的有关表计如压力表、流量表、电导表等损坏较多,现存表计误差大,无法保证正常监督反渗透设备的运行情况。 3.3 反渗透进水温度无法保证   众所周知反渗透膜有适宜的水温要求,适当地提高水温有利于降低水的黏度,增加膜的透过速度。由于加热器使用年限较长,铜管漏泄停运情况时有发生,针对此情况对生水加热器进行了全面的改造,并且增加了二次加热系统,提高了生水的加热效果,改善了反渗透的运行工况。 4 清洗方案的确定   膜的污染是一个渐变过程,所以应在早期采取措施,消除污染物,避免损坏膜元件或降低其性能。根据反渗透设计导则的要求,结合反渗透投运以来的各种情况运行、清洗的经验,为了进一步检查、验证系统结垢情况和制定符合实际的清洗方案,对反渗透系统进行检查、取样,结果如下: RO一段压力容器进口侧第一膜元件端面有许多橡胶垫碎片等杂物。 RO二段压力容器进口侧内壁附着有一层外观为浅黄白色疏松状的垢类,根据分析可初步判断,系统内所结垢类的主要成分为硫酸钙。并且通过对一段压力容器进口侧机械杂质的清理,使一段压差有所下降。   反渗透系统的清洗是一项严谨的技术工作,清洗中稍有不慎,将会对反渗透膜造成不可弥补的损伤。因此,清洗前首先应根据系统存在的问题制订严格、科学的清洗方案,其次要严格控制清洗过程的每一个步骤,同时应严密监视清洗过程中出现的不同情况,灵活机动的调整监督手段,最终达到清洗污垢、保护设备的目的。5 清洗过程   清理机械杂质,将一段压力容器进水端的端板打开,清理每根膜元件端头上的机械杂质。   根据清洗配方配制酸洗、碱洗、杀菌等清洗药液:启动清洗水泵循环一小时以上,使其中的药液完全溶解,并达到所需要的浓度与温度。   水清洗:启动清洗水泵,将配置好的清洗液以低流速、低压力打至反渗透设备压力容器中并置换掉原有溶液。   循环:当系统内原有水质被置换掉,全部充满清洗药液时,即可将清洗药液全部回收至清洗箱中打循环,并维持恒定的压力和温度。如果膜元件污染严重,应在清洗初期几分钟内将药液排放掉,然后再进行循环清洗。   浸泡:通常浸泡一小时即可,对于污染严重的膜元件延长浸泡时间,最多可浸泡10~15个小时。在延长的浸泡时间内,为保持较高的温度,可继续加热并保持低速循环。   大流量冲洗:用泵在一定压力下大流量循环清洗液30—60分钟。   冲洗:用反渗透产品水或除盐水冲去系统中残存的清洗液。   清洗过程中应严格控制清洗液温度、PH值、压力等在要求范围内,不得任意超标。 6 清洗程序的规范化   配制清洗液时,应保证所用全部化学药品均是可溶的。在进入膜元件循环前药液应混合均匀。   清洗结束转入正常备用前,应先在低流量,低压力下将膜元件内的药液冲净,直至出水洁净。   在清洗循环中,清洗液温度不应超过40℃。   对于多段反渗透装置,即可分段清洗,也可串联清洗,具体清洗方式可根据膜污染情况确定。 7 清洗效果的评价   实际过程中可以把清洗前后RO运行各参数变化情况,输入反渗透“标准化运行管理软件”,进行反渗透系统清洗效果的评价。最直观的方法就是在相同的水温、流量和产品水回收率和入口水压力情况下,压差和脱盐率变化情况。反渗透系统运行状况的好坏,影响因素有进水水质成分、回收率、温度、压力、PH值及膜的运行时间等,这些因素综合构成了对反渗透膜性能的影响。   本次清洗使各种参数恢复正常,保证供给合格的除盐水。   在随后的几年里,我厂坚持对反渗透设备加强运行监督和定期清洗制度,反渗透设备运行一直很稳定,实践证明,只要按照要求对反渗透装置进行运行和维护,就能保证反渗透设备的出力和水质要求,就能保证膜寿命。